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1、(10)申请公布号 CN 103962813 A (43)申请公布日 2014.08.06 C N 1 0 3 9 6 2 8 1 3 A (21)申请号 201310032642.5 (22)申请日 2013.01.29 B23P 15/20(2006.01) (71)申请人哈尔滨东安液压机械股份有限公司 地址 150028 黑龙江省哈尔滨市松北区世茂 滨江新城三期一区D43栋1单元-158 号 (72)发明人宁士才 朱琬铮 王维成 高巍 (54) 发明名称 铁路用减速顶的壳体组合件加工制备方法 (57) 摘要 本发明涉及一种铁路编组站调车场上使用的 铁路用减速顶壳体,具体为铁路用减速顶的壳。
2、体 组合件加工制备方法。其特点在于车工:由车床 车削壳体的内孔,该工序不给后续工序留余量, 直接将内孔处对应衬套的安装孔的直径尺寸f 加工成E,长度为e处对应内孔的直径尺b寸 加工成B;压套:将衬套压入到壳体车削加工后 的衬套安装孔内,此时,壳体长度为c处对应的衬 套内孔直径尺寸即为A,长度为e处对应的直径 尺寸为B。所述的壳体内设有内孔、内孔、 内孔,所述的衬套与内孔静配合连接。本发明 可广泛用于现今使用的多种铁路减速顶上,既包 括普通减速顶,也包括高负荷减速顶,既包括原型 减速顶,也包括停车顶、锁闭顶、止轮顶等,既可用 于内侧顶,又可用于外侧顶。 (51)Int.Cl. 权利要求书1页 说。
3、明书2页 附图2页 (19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 权利要求书1页 说明书2页 附图2页 (10)申请公布号 CN 103962813 A CN 103962813 A 1/1页 2 1.一种铁路用减速顶的壳体组合件加工制备方法,它包含壳体、衬套、台阶、台阶、 孔、内孔、内孔、安装孔,其特征在于车工:由车床车削壳体的内孔,该工序不给后 续工序留余量,直接将内孔处对应衬套的安装孔的直径尺寸f加工成E,长度为e处对 应内孔的直径尺b寸加工成B;压套:将衬套压入到壳体车削加工后的衬套安装孔内, 此时,壳体长度为c处对应的衬套内孔直径尺寸即为A,长度为e处对应的直径尺寸为 。
4、B。 2.铁路用减速顶壳体组合装置,所述的壳体内设有内孔、内孔、内孔,所述的衬 套与内孔静配合连接。 权 利 要 求 书CN 103962813 A 1/2页 3 铁路用减速顶的壳体组合件加工制备方法 技术领域 0001 本发明涉及一种铁路编组站调车场上使用的铁路用减速顶壳体,具体为铁路用减 速顶的壳体组合件加工制备方法。 背景技术 0002 铁路用减速顶的壳体组合件,它主要由壳体及安装于其内的衬套组成。多年来该 产品的内孔加工过程一直沿用着“车工铰衬套安装孔压套铰孔”的加工工艺 进行生产。原来的生产工艺过程如下:1、车工:车削壳体内孔(见图1)。将壳体内部长度为 c处对应的衬套安装孔2直径尺。
5、寸加工成D,壳体内部长度为e处对应的直径尺寸加工成 C。铰孔:铰削壳体的衬套安装孔2。使该直径尺寸D因铰削而增大。压套:将衬套(见 图2之件2)压入到壳体铰削后的衬套安装孔2(见图1)内。铰孔:用同一把铰刀一次加工 将衬套内孔直径铰削为A,将壳体中部内孔直径C铰削为B(见图2)。该工艺不但效 率低,而且质量差,经常由于加工基准不统一和铰孔质量问题造成内孔尺寸超差,有时甚至 将衬套铰偏而漏钢基(即衬套耐磨层被铰削加工掉),造成整套产品报废。此种加工制造方 法工序多、操作人员水平要求高,制约了产品的批量生产。 发明内容 0003 本发明的目的是提供一种结构简单、工序少,能使加工工艺路线进行改进,同。
6、时对 衬套技术要求进行改进,从而只用“车工压套”两道工序即可完成内孔尺寸的铁路用减 速顶的壳体组合件加工制备方法。本发明的目的通过以下的技术方案实现:本发明组合件 包含壳体、衬套、台阶、台阶、孔、内孔、内孔、安装孔,其特征在于车工:由车床车 削壳体的内孔,该工序不给后续工序留余量,直接将内孔处对应衬套的安装孔的直径 尺寸f加工成E,长度为e处对应内孔的直径尺寸b加工成B;压套:将衬套压入到壳 体车削加工后的衬套安装孔内,此时,壳体长度为c处对应的衬套内孔直径尺寸即为A, 长度为e处对应的直径尺寸为B。所述的壳体内设有内孔、内孔、内孔,所述的衬 套与内孔静配合连接。所述的台阶与台阶之间是内孔。本。
7、发明的有益效果:1. 提 高产品质量:杜绝了因铰削造成的产品超差和报废。2. 减少加工成本:1)改前工时32分 30秒,改后工时16分,每件节约工时约一半。2)在生产过程中减少了两道铰孔工序,可以 节约两道工序涉及的铰孔机床、人员、工夹量具。3)用数控车床替代现用的程控车床,虽然 成本有所增加,但是机床适应性及新产品加工能力大大提高。3. 由于工序数量由四道减少 到两道,降低了管理难度,提高了生产效率,并且大大缩短供货周期。4.节约原材料:衬套 内孔为昂贵的铜粉烧结而成的材料,改前需要留有单面约0.3-0.5毫米的加工余量,改后 不需留有该余量,衬套压入后不再加工即为成品,节省了铜粉用量。本发。
8、明可广泛用于现今 使用的多种铁路减速顶上,既包括普通减速顶,也包括高负荷减速顶,既包括原型减速顶, 也包括停车顶、锁闭顶、止轮顶等,既可用于内侧顶,又可用于外侧顶。 0004 附图说明:图1是现有的壳体车削加工工序结构原理示意图;图2是本发明减速 说 明 书CN 103962813 A 2/2页 4 顶壳体组合件结构原理示意图;图3是本发明壳体车削加工工序结构原理示意图;图4是 本发明壳体压套工序结构原理示意图。d-衬套到台阶的距离。 0005 具体实施方式:本发明组合件包含壳体1、衬套2、台阶3、台阶4、孔5、内孔 6、内孔7、安装孔8,其特征在于车工:由车床车削壳体1的内孔7,该工序不给后。
9、续 工序留余量,直接将内孔7处对应衬套2的安装孔8的直径尺寸f加工成E,长度为e 处对应内孔6的直径尺b寸加工成B; 压套:将衬套2压入到壳体1车削加工后的衬套安装孔8内,此时,壳体1长度为c处 对应的衬套内孔直径尺寸即为A,长度为e处对应的直径尺寸为B。所述的壳体1内设 有内孔5、内孔6、内孔7,所述的衬套2与内孔7静配合连接。所述的台阶3与 台阶4之间是内孔6。本发明采用精度较高的数控车床。将衬套尺寸及精度进行调整: 将其外径和内孔尺寸精度都提高到8级以上,使其外径与壳体实现过盈配合,内孔a尺寸比 成品尺寸A略大,确保压入壳体后尺寸收缩为A,同时要求衬套内孔与外径有严格的同 轴度要求。本发明工序内容简便易行,效果显著。经过测试,完全满足了壳体组合件的技术 要求。 说 明 书CN 103962813 A 1/2页 5 图1 图2 说 明 书 附 图CN 103962813 A 2/2页 6 图3 图4 说 明 书 附 图CN 103962813 A 。