一种汽柴油分馏塔提高柴油收率的方法.pdf

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摘要
申请专利号:

CN200810111732.2

申请日:

2008.05.15

公开号:

CN101580731A

公开日:

2009.11.18

当前法律状态:

授权

有效性:

有权

法律详情:

授权|||实质审查的生效|||公开

IPC分类号:

C10G7/02

主分类号:

C10G7/02

申请人:

中国石油天然气股份有限公司

发明人:

刘建新; 齐宏伟; 甄新平; 张华东; 常新炜

地址:

100011北京市东城区安德路16号洲际大厦

优先权:

专利代理机构:

北京市中实友知识产权代理有限责任公司

代理人:

谢小延

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内容摘要

本发明涉及一种汽柴油分馏塔提高柴油收率的方法,控制分馏塔顶温度,顶循环油通过冷却后进入脱水设施,将顶循环油中含有的游离水通过重力沉降进行脱除,脱水后的顶循环油返回分馏塔上部塔盘;分馏塔在顶循环处采用脱水工艺,有效地将分馏塔顶部温度降低了10℃左右,柴油收率可提高5-8个百分点,柴油收率由33%上升至40%,柴汽达比1.15以上,催化裂化分馏塔顶部温度之低属国内领先,拓宽了柴油馏程,实现了大幅度增产柴油的目标,分馏塔顶循环脱水工艺的投用还产生了节能效益,如:低温余热回收的利用、气压机负荷降低等。

权利要求书

1、  一种汽柴油分馏塔提高柴油收率的方法,其特征在于:控制分馏塔顶温度,顶循环油通过冷却后进入脱水设施,将顶循环油中含有的游离水通过重力沉降进行脱除,脱水后的顶循环油返回分馏塔上部塔盘。

说明书

一种汽柴油分馏塔提高柴油收率的方法
技术领域
本发明涉及一种利用汽柴油分馏塔顶循环脱水,解决采用拓宽柴油馏程以提高柴油收率时,因降低分馏塔顶温度,分馏塔的操作不稳定的问题的汽柴油分馏塔提高柴油收率的方法。
技术背景
受国内客观形势的影响,市场上柴油需求量远大于汽油,而从成品柴油的市场供给来看,其中约40%的柴油是来自催化裂化过程。因此,就催化裂化装置的生产而言,在保证安全、产品质量和环保的前提下,增产柴油是追求企业经济效益最大化的一个方向,为此将多产柴油作为装置生产的出发点。从优化系统操作入手,根据装置实际,找出装置柴油收率低的瓶颈,采用了一些先进的技术,如:调整反应分馏系统的操作、使用增产柴油催化剂、使用新型的反应器结构,以有效地解决柴汽比低的问题。本实用新型采用拓宽柴油馏程,将汽油中的重组份压入柴油中的增产柴油的措施来提高柴汽比。在实际运用过程中存在随着分馏塔顶部温度降低,在分馏塔上部出现冷凝水,致使分馏塔的操作不稳定,造成柴油质量出现不合格。降低分馏塔顶部温度,提高柴油收率首先要解决分馏塔上部积水问题,防止结盐、冲塔、操作负荷大等现象的产生。
发明内容
本发明的目的是为提高汽柴油分馏塔柴油收率,在汽柴油分馏塔顶循环中增设脱水系统,降低分馏塔顶温度时,解决分馏塔顶积水问题,防止结盐、冲塔、操作负荷大等现象的产生,实现分馏塔的正常、平稳运行。
汽柴油分馏塔顶循环脱水工艺流程:
分馏塔在改造前的顶循环流程为:分馏塔顶循环油通过顶循泵自分馏塔第27层塔盘抽出,经空气冷却、水冷却返回第30层塔盘。
改造后的分馏塔顶循环流程为:顶循环油通过顶循环泵从分馏塔的第27层塔盘抽出,经余热回收换热、空气冷却、水冷却后进入顶循环脱水罐,顶循环油中的游离水通过重力沉降脱除,顶循环油脱水后返回分馏塔第30层塔盘,从顶循环脱水罐中脱出的凝结水去分馏塔顶油气分离器,污水和装置的其他含硫污水混合后外送去含硫污水汽提装置。
在分馏塔顶部循环中增设的脱水系统,通过顶循脱水罐的满罐操作,将顶循环油中含有的游离水通过重力沉降进行脱除。将分馏塔顶部的冷凝水及时取出,一是防止冷凝水在分馏塔顶部的积聚,引起分馏塔出现冲塔、汽、柴油质量不稳定;二是通过顶循环脱水做到冷凝水不能降至顶循环抽出口之下的塔盘,避免因冷凝水迅速汽化而导致操作不稳以及分馏塔结盐。结合理论分析计算及装置的生产实际情况,确定了顶循环抽出温度、塔顶温度、顶循环油在脱水罐中停留的时间。在顶循环增上自动脱水措施后,操作上可以降低分馏塔顶温度到93-94℃,降低汽油干点到165℃以下,柴油收率可以增加5-8%,效益可观。同时分馏塔的负荷降低,催化装置分馏系统的操作弹性变大,对产品分布的调整更加灵活。
发明的效果
分馏塔在顶循环处采用脱水工艺,有效地将分馏塔顶部温度降低了10℃左右,柴油收率可提高5-8个百分点,催化裂化分馏塔顶部温度之低属国内领先。本发明拓宽了柴油馏程,实现了大幅度增产柴油的目标。分馏塔顶循环脱水工艺的投用还产生了节能效益。如:低温余热回收的利用、气压机负荷降低等。柴油收率由33%上升至40%,柴汽比1.15以上。
附图说明
图1分馏塔顶循环脱水工艺流程图。
其中:E205为顶循环脱水罐,H501为余热回收换热器,P203为顶循环泵,KL203为空气冷却器,L203为水冷却器,H501为余热回收换热器,T201为分馏塔,E201为分馏塔顶油气分离器。
具体实施方式
以催化裂化分馏塔为例,顶循环油通过顶循环泵P203从分馏塔的27层塔盘抽出,经余热回收换热器H501、空气冷却器KL203、水冷却器L203后进入顶循环脱水罐,脱水后返回分馏塔T201第30层塔盘,从顶循环脱水罐中脱出的凝结水去分馏塔顶油气分离器E201,污水和装置的其他含硫污水混合后外送去含硫污水汽提装置。
实施例1:
表1实施前后运行参数分析

表2实施前后柴油质量对比分析

在反应温度、掺渣量近似不变的条件下,技术实施后分馏塔顶温、中温变化非常明显,热负荷整体下移。柴油收率由33.4%提高至40.55%,汽油收率由43.17%下降至36.74,柴汽比由0.774提高至1.103。
实施例2:
表3实施前后运行参数分析

表4实施前后柴油质量对比分析

在反应温度、掺渣量近似不变的条件下,技术实施后分馏塔顶温、中温变化非常明显,热负荷整体下移。柴油收率由33.27%提高至40.55%,汽油收率由40.95%下降至37.61,柴汽比由0.812提高至1.078。
实施例3:
表5实施前后运行参数分析


表6实施前后柴油质量对比分析
在反应温度、掺渣量近似不变的条件下,技术实施后分馏塔顶温、中温变化非常明显,热负荷整体下移。柴油收率由36.76%提高至40.7%,汽油收率由41.26%下降至35.23,柴汽比由0.89提高至1.144。
实施例4:
表7实施前后运行参数分析

表8实施前后柴油质量对比分析

在反应温度、掺渣量近似不变的条件下,技术实施后分馏塔顶温、中温变化非常明显,热负荷整体下移。柴油收率由32.71%提高至41.44%,汽油收率由44.83%下降至35.23%,柴汽比由0.73提高至1.176。

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本发明涉及一种汽柴油分馏塔提高柴油收率的方法,控制分馏塔顶温度,顶循环油通过冷却后进入脱水设施,将顶循环油中含有的游离水通过重力沉降进行脱除,脱水后的顶循环油返回分馏塔上部塔盘;分馏塔在顶循环处采用脱水工艺,有效地将分馏塔顶部温度降低了10左右,柴油收率可提高5-8个百分点,柴油收率由33上升至40,柴汽达比1.15以上,催化裂化分馏塔顶部温度之低属国内领先,拓宽了柴油馏程,实现了大幅度增产柴油的。

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