电石生产烟气治理方法 技术领域
本发明涉及一种电石生产烟气治理方法。
背景技术
在电石生产中,用布袋除尘和湿法除尘在烟气流通量中是已知的。用这两种方法除尘运行费用高,阻力大,而且湿法除尘还面临占用场地大,消耗大量水资源,污水处理难度大,设备腐蚀问题严重,布袋除尘抗高温抗火花性能差,布袋更换频繁。而且由于电石生产粉尘中含大量CaO,遇水消化生成Ca(OH)2碱性,粘性大,使粉尘沉降困难,必须设法中和使之沉降分离固体悬浮物。电石生石灰产烟气中含少量硫化物,在温高情况下,易生产H2S、H2SO3、H2SO4溶液,严重腐蚀设备。由于电石生产烟气温度波动大,瞬时温度随炉况变化,时有超标未能及时调节现象,而且烟气中夹带未完全燃烧的焦炭夹带火花,由于布袋抗高温及抗火花的局限性,使布袋寿命大大下降,正常情况下更换周期为每年一次,费用很大。因此,有人提议用更好的方法治理电石产生烟气,以减少设备阻力,降低装置运行成本,并能有效地解决装置腐蚀,粉尘粘结,维修频繁,费用高,引风机动力耗高,水体污染,水耗高等问题。
发明内容
本发明的目的是提供一种电石生产烟气治理方法。
电石生产烟气治理方法是将含有大量CaO、C粉尘及少量SO2电石炉烟气进入调理器脱硫,其中调理的条件是:水压2.0~4.0Mpa,水量500~2000kg/h烟气出口温度在90~130℃下,炉内负压为-5~-20Pa,且调节比电阻为108~1010Ω.cm后,进入电除尘器,除尘电收尘条件是单电场电压50~65kV,电流200~400mA,两电场电压40~60kV,电流300~500mA,尾气经引风机调节风量为12×104~24×104m3/h后,送烟囱直接放空;除尘器收集的粉尘由螺旋输送至集灰斗,由灰车定期外送。
本发明的优点是能实现耗水量极少,设备不腐蚀,维修简单,设备阻力降至1/5以下,运行费用降至1/3,并实现烟气达标排放<50mg/m3。
附图说明
附图是电石生产烟气治理方法流程图。
具体实施方式
电石生产烟气治理方法是将含有大量CaO、C粉尘及少量SO2电石炉烟气进入调理器脱硫,其中调理的条件是:水压2.0~4.0Mpa,水量500~2000kg/h烟气出口温度在80~120℃下,炉内负压为-3~-18Pa,且调节比电阻为108~1010Ω.cm后,进入电除尘器,除尘电收尘要求是单电场电压35~55kV,电流3500mA,两电场电压35~50kV,电流250~450mA,尾气经引风机调节风量为12×104~24×104m3/h后,送烟囱直接放空;除尘器收集的粉尘由螺旋输送至集灰斗,由灰车定期外送。
尾气风机由变频调整入口烟气为温度150~350℃,压力为-5~-20Pa,烟尘排放浓度≤50mg/m3。
下面结合实施例对本发明作详细说明。
1)电石生产方法
电石生产原料CaO及焦炭凭借电弧热和电阻热在1800~2200℃的高温下反应制得碳化钙。反应式如下:
对于开放式电石炉,以及它的电石炉余热锅炉伴随着以下反应:
反应过程消耗大量的热能,并放出部分N2,CO2,CO,SO2等气体,电石炉烟气150~600℃带走了烟气粉尘也带走了部分热量,消耗了部分原料,并使之成了三废。
2)电石生产烟气治理方法
将含有大量CaO、C粉尘及少量SO2电石炉烟气进入调理器脱硫,其中调理的条件是在90~130℃下,炉内负压为-5~-20Pa,且调节比电阻为108~1010Ω.cm后,进入电除尘器,除尘电收尘条件是单电场电压50~65kV,电流400mA,两电场电压40~60kV,电流300~500mA,尾气经引风机调节风量为12×104~24×104m3/h后,送烟囱直接放空;除尘器收集的粉尘由螺旋输送至集灰斗,由灰车定期外送。
当电石炉或除尘系统出现故障时,本方法设置紧急排放设施。
实施例1
按流程图实施烟气治理方法,使用简易喷头,电场带液,出口烟气含尘在300mg/m3。
水量 500kg/h
水压 2.5MPa
电流 200mA
电压 50kV
烟气进口温度 250℃
烟气出口温度 130℃
调节风量 180000m3/h
出口烟气含尘 43.5mg/m3
除尘效率 96.6%
实施例2
按流程图改变实施例1条件
水量 1200kg/h
水压 2.5MPa
烟气出口温度 138℃
烟气进口温度 210℃
除尘器电压 45kV
除尘器电流 420mA
调节风量 220000m3/h
出口烟气含尘 48.2mg/m3
除尘效率 95%
实施例3
按实施例1改变条件
水量 1350kg/h
水压 3.0Mpa
烟气进口温度 280℃
烟气出口温度 138℃
除尘器电压 56kV
除尘器电流 460mA
调节风量 140000m3/h
出口烟气含尘 41mg/m3
除尘效率 97.5%
实施例4
按实施例1改变条件
水量 600kg/h
水压 3.8Mpa
除尘器电压 60kV
除尘器电流 500mA
烟气进口温度 260℃
烟气出口温度 100℃
出口烟气含尘 36.2mg/m3
调节风量 170000m3/h
除尘效率 99.4%
比较例3
在实施例4中,除不改变温度情况下,改变水压,减少水量,其它按与实施例1同样方法试验,运行过程中,电场情况十分稳定。