本发明涉及一种工业性生产草酸的方法,其特征在于使用淀粉作原料,将淀粉糖化(水解)反应和糖氧化反应同步进行,直接工业性生产草酸。 现有用淀粉氧化生产草酸的方法,一般都有糖化工序即先将淀粉水解成单糖,然后,再氧化单糖生产草酸,这种方法的缺点是工序多,操作繁、流程长,不仅有糖化工序,而且糖化后的稀溶液还要增加浓缩工序,显然,采用这种生产方法,生产周期长,操作繁,经济指标达不到要求,而且还需增加生产设备-糖化釜和浓缩釜,这些都导致生产投资增加,产率降低和成本升高。近年,也有试设计用糖密一步法直接生产草酸的工厂,但都遇到了反应时易“液泛”冒釜、喷料,生产不安全、产率低、成本高,达不到工业生产经济规模等问题,而不得不停产。
本发明的目的在于提供一种用淀粉作原料,既能安全生产,又能达到稳产、高产的一步直接工业性生产草酸的方法。
本发明的目的是这样实现的:
本发明所使用的淀粉包括玉米、红(白)薯、木薯和土豆淀粉。
图1和图2是本发明的生产工艺流程。下面结合附图进行详细说明。
按照附图1:
在带有搅拌的2000l配浆罐中,先加入30~80%的硫酸水溶液800~1200l,再加入硫酸体积0.005~0.1%的催化剂(V205或V、Fe、Mn、Mo的复合剂),升温至40℃~60℃加入450kg淀粉,搅拌均匀,即得淀粉混配浆。然后,将淀粉配浆和二倍淀粉重量的浓硝酸,以10~15N浓度,在搅拌下,同时加入3000l带搅拌的反应釜中进行糖化、氧化反应。加入的体积比为硝酸∶淀粉配浆=1∶0.8~2.2,并要在8~15个小时内加完。反应温度一直保持66℃~71℃,直到反应完全无氧化氮气体为止。控制最终析晶后反应液硫酸浓度为40~50%,冷却,脱除母液,即得粗草酸(含量约95%)485~680kg。用常规法精制,即得精草酸。
按照附图2:
在带有搅拌的3000l反应釜中,先加入30~80%的硫酸水溶液800~1200l,再加入硫酸溶液体积0.005~0.1%的催化剂(V205或V、Fe、Mn、Mo的复合剂)搅拌,并升温至66℃~71℃,再以二倍淀粉重量的浓硝酸,以10~15N浓度,有控制地加入釜中进行糖化、氧化反应,反应
反应温度一直控制在66℃~71℃,直到完全无氧化氮气体为止。控制最终析晶后反应液硫酸浓度为40~50%,冷却至室温,脱除母液,即得粗草酸(含量约95%)485~680kg,用常规法精制,即得精草酸。
在淀粉和硝酸反应的过程中,大致可分为三个阶段:
第一阶段:
第二阶段:
第三阶段:
第一阶段主要是淀粉断链产生异麦芽糖,同时有大量CO2、NO和水产生,几乎没有草酸生成,反应液粘度逐步变稠。此段反应激烈,容易产生“液泛”冒釜、喷料等不安全现象。因此反应初期阶段要严格控制原料的加入和反应温度。
第二阶段主要是异麦芽糖水解为葡萄糖,并有部分葡萄糖同时反应生成草酸。此时有大量反应热放出,反应液粘度又逐步变稀。此阶段不易产生“液泛”现象,故原料的加入不需严格控制,但仍需控制反应温度在66℃~71℃。
第三阶段主要是大量葡萄糖转化为草酸,反应放热量较少,反应平稳,不再产生“液泛”,故在反应温度不变的情况下,反应能顺利进行。
本发明方法地一个重要环节是要严格控制加料的浓度和速度。第一种方案是采用将淀粉配浆与10-15N硝酸同时加入反应釜中进行反应,加入的体积比是硝酸∶淀粉配浆=1∶0.8~2.2,全部原料要在8~15个小时内加完。第二个方案是采用把硝酸连续地加入淀粉配浆中进行反应,在反应初期严格控制加入硝酸的浓度和速度。一般在最初三个小时内加入10~15N硝酸量为:第一个小时1~25l,第二个小时5~35l,第三个小时10~50l
本发明方法的另一个重要环节是控制反应液中硫酸的浓度。一般反应初期硫酸浓度控制在30~80%,反应终结时的浓度控制在40~50%。浓度过高,草酸分解,浓度过低,草酸析不出来,均造成产率下降。
严格地掌握好这两个重要环节,可以有效地控制整个糖化、氧化反应,不仅可以避免“液泛”,达到安全生产,而且可以保持稳产、高产。
本发明方法与现有氧化法制草酸相比有以下优点。
1、本发明方法使糖化反应和氧化反应同步进行,省去了糖化工序和稀糖液的浓缩工序,从而不仅缩短了生产周期,简化了生产操作,同时也省去了糖化设备和糖液的浓缩设备。
2、由于有效地控制了加入原料的浓度和速度,不仅使整个生产反应得到较好的控制,避免了“液泛”冒釜、喷料现象,达到了安全生产,而且还降低了原料消耗,使草酸生产达到了稳产、高产。
本发明方法平均产率为:
淀粉∶粗草酸=1∶1.3~1.5(现有技术为1∶1~1.2)。
淀粉∶精草酸=1∶1.2~1.3(现有技术为1∶0.8~1)
硝酸耗量为:
精草酸∶硝酸=1∶0.35~0.50(现有技术为1∶0.7~0.8)
实施例1
在带搅拌的2000l的配浆罐中,先加入40~70%硫酸水溶液1000l,再加入0.1kgV205催化剂,升温至40℃~60℃,加入淀粉450kg,搅拌均匀,即得淀粉配浆。然后,将淀粉浆和900kg浓硝酸(以12~14N)在搅拌下同时加入3000l带搅拌的反应釜中进行反应,反应温度一直保持在66℃~71℃,加入的体积比为硝酸∶淀粉浆=1∶1~1.8,全部原料应在10~13个小时内加完,直到反应完全无氧化氮气体为止。控制最终析晶后反应液硫酸浓度为40~50%,冷却至室温,脱净母液,即得粗草酸(含量约为95%)485~680kg。活性炭脱色精制,即得精草酸,可达国际工业一级品。
实施例2
在带搅拌的3000l反应釜中,先加入40~70%硫酸水溶液1000l,再加入V205催化剂0.1kg,搅拌,并升温至66℃~71℃,加入淀粉450kg后,立即与900kg浓硝酸(d-1.486)进行反应,此时控制12~14N硝酸的加入量,第一个小时加5~15l,第二个小时加10~25l,第三个小时加25~40l,余量在7~10个小时内加完,反应温度一直保持在66℃~71℃,直到反应完全没有氧化氮气体为止。控制最终析晶后反应液硫酸浓度为40~50%,冷却至室温,脱净母液,即得粗草酸(含量约95%)485~6801kg。用活性炭脱色精制,得到精草酸,可达国际工业一级。