一种铝土矿选矿水循环回用方法.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201410185373.0

申请日:

2014.05.05

公开号:

CN103934118A

公开日:

2014.07.23

当前法律状态:

授权

有效性:

有权

法律详情:

专利权人的姓名或者名称、地址的变更IPC(主分类):B03D 1/08变更事项:专利权人变更前:河南东大矿业股份有限公司变更后:河南东大科技股份有限公司变更事项:地址变更前:452470 河南省郑州市登封市唐庄乡唐东村北河变更后:452470 河南省郑州市登封市唐庄乡唐东村北河|||授权|||实质审查的生效IPC(主分类):B03D 1/08申请日:20140505|||公开

IPC分类号:

B03D1/08

主分类号:

B03D1/08

申请人:

河南东大矿业股份有限公司

发明人:

王秀峰; 李民菁; 张金铭; 李少帅; 李军伟

地址:

452470 河南省郑州市登封市唐庄乡唐东村北河

优先权:

专利代理机构:

郑州天阳专利事务所(普通合伙) 41113

代理人:

严艳丽

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内容摘要

本发明涉及一种铝土矿选矿水循环回用方法,有效解决絮凝剂使用量大,循环水中残留的絮凝剂过多,循环水回用时,易使矿石矿物和脉石矿物形成絮团,难以分离,造成浮选结果恶化的问题,在尾矿沉降槽至精矿缓冲槽的管路上末端设置阀门,当尾矿沉降槽中絮凝剂加入的重量为精矿沉降槽中絮凝剂加入量的5-9倍时,将尾矿沉降槽溢流水导入精矿缓冲槽,作为精矿稀释水,通过调节阀门的开度,调节精矿缓冲槽内固体质量浓度到5-9%,本发明方法简单,使用方便,降低了选矿水循环系统中的絮凝剂加入量,消除了选矿结果恶化的问题,节约成本。

权利要求书

权利要求书
1.  一种铝土矿选矿水循环回用方法,其特征在于,在尾矿沉降槽至精矿缓冲槽的管路上末端设置阀门,当尾矿沉降槽中絮凝剂加入的重量为精矿沉降槽中絮凝剂加入量的5-9倍时,将尾矿沉降槽溢流水导入精矿缓冲槽,作为精矿稀释水,通过调节阀门的开度,调节精矿缓冲槽内固体质量浓度到5-9%。

2.  根据权利要求1所述的铝土矿选矿水循环回用方法,其特征在于,当尾矿沉降槽中絮凝剂加入的重量为精矿沉降槽中絮凝剂加入量的5倍时,将尾矿沉降槽溢流水导入精矿缓冲槽,作为精矿稀释水,通过调节阀门的开度,调节精矿缓冲槽内固体质量浓度到5%。

3.  根据权利要求1所述的铝土矿选矿水循环回用方法,其特征在于,当尾矿沉降槽中絮凝剂加入的重量为精矿沉降槽中絮凝剂加入量的7倍时,将尾矿沉降槽溢流水导入精矿缓冲槽,作为精矿稀释水,通过调节阀门的开度,调节精矿缓冲槽内固体质量浓度到7%。

4.  根据权利要求1所述的铝土矿选矿水循环回用方法,其特征在于,当尾矿沉降槽中絮凝剂加入的重量为精矿沉降槽中絮凝剂加入量的9倍时,将尾矿沉降槽溢流水导入精矿缓冲槽,作为精矿稀释水,通过调节阀门的开度,调节精矿缓冲槽内固体质量浓度到9%。

说明书

说明书一种铝土矿选矿水循环回用方法
技术领域
本发明涉及一种铝土矿选矿水循环回用方法。
背景技术
我国铝土矿资源丰富,其中有很大一部分矿源的铝硅比在2.5-3.5之间。有效利用这些资源的关键在于通过选矿方法,特别是浮选方法,提高铝土矿的铝硅比,然后采用低能耗的拜耳法工艺生产氧化铝。
在浮选作业中,每处理1t原矿,一般需要5m3水,浮选精矿产品的销售,要求产品水分低于15%,浮选尾矿的干堆,要求尾矿水分低于25%。固液分离和循环水回用是浮选产品处理的重要工作。比如,对于处理量为1500t/d的选矿厂来说,就需要具有180m3/h的循环水处理能力。
目前,在工业生产上对铝土矿正浮选脱硅精、尾矿产品固液分离的处理办法是:精、尾矿浆,加入循环水稀释,调节固体浓度到7%左右后,进入高效沉降槽,进行一次脱水,沉降槽底流送压滤机进行二次脱水,溢流进入循环水池。循环水池中的水,除了作为精、尾矿产品沉降的稀释水外,另外的部分全部返回浮选流程。
但是,当采用上述流程时,会产生以下的问题:
1. 因为沉降槽需要处理大量的精、尾矿产品,所以需要添加大量的絮凝剂;
2. 循环水中残留的絮凝剂过多,回用时,返回浮选作业后,易使矿石矿物和脉石矿物形成絮团,难以分离,造成浮选结果恶化,所以,如何解决铝土矿选矿水循环回用时,节约絮凝剂,一直是行业内的难题。
发明内容
针对上述情况,为克服现在技术缺陷,本发明之目的就是提供一种铝土矿选矿水循环回用方法,可有效解决絮凝剂使用量大,循环水中残留的絮凝剂过多,循环水回用时,易使矿石矿物和脉石矿物形成絮团,难以分离,造成浮选结果恶化的问题。
本发明解决的技术方案是,在尾矿沉降槽至精矿缓冲槽的管路上末端设置阀门,当尾矿沉降槽中絮凝剂加入的重量为精矿沉降槽中絮凝剂加入量的5-9倍时,将尾矿沉降槽溢流水导入精矿缓冲槽,作为精矿稀释水,通过调节阀门的开度,调节精矿缓冲槽内固体质量浓度到5-9%。
本发明方法简单,使用方便,降低了选矿水循环系统中的絮凝剂加入量,消除了选矿结果恶化的问题,节约成本。
附图说明
图1为现有的铝土矿选矿水循环回用流程图。
图2为加入本发明方法后的铝土矿选矿水循环回用流程图。
具体实施方式
以下结合实际情况对本发明的具体实施方式作详细说明。
实施例1
当尾矿沉降槽中絮凝剂加入的重量为精矿沉降槽中絮凝剂加入量的5倍时,将尾矿沉降槽溢流水导入精矿缓冲槽,作为精矿稀释水,通过调节阀门的开度,调节精矿缓冲槽内固体质量浓度到5%。
实施例2
当尾矿沉降槽中絮凝剂加入的重量为精矿沉降槽中絮凝剂加入量的7倍时,将尾矿沉降槽溢流水导入精矿缓冲槽,作为精矿稀释水,通过调节阀门的开度,调节精矿缓冲槽内固体质量浓度到7%。
实施例3
当尾矿沉降槽中絮凝剂加入的重量为精矿沉降槽中絮凝剂加入量的9倍时,将尾矿沉降槽溢流水导入精矿缓冲槽,作为精矿稀释水,通过调节阀门的开度,调节精矿缓冲槽内固体质量浓度到9%。
本发明是在铝土矿选矿产品固液分离方法的改进,在常规的铝土矿浮选、选矿产品的沉降脱水、选矿产品的压滤脱水、选矿水的循环回用过程中(如图1所示),本发明的创新之处在于(由图2所示),将尾矿沉降槽中溢流水引入精矿缓冲槽,作为精矿沉降的稀释水。采用本发明,大大降低选矿水循环系统中的絮凝剂加入量,减少循环水中絮凝剂的残留量,消除了选矿结果恶化的问题,节约了药剂成本,并经反复试验,对于铝土矿选矿水循环回用均取得了良好的效果,具体如下:以对河南登封地区铝土矿正浮选脱硅为例,采用本发明的方法后,精矿沉降槽絮凝剂加入量从25g/t原矿降低为15g/t原矿,精矿沉降槽絮凝剂加入量减少了40%,系统中总的絮凝剂添加量减少了6.67%,详见下表。

并经反复试验,均取得了相同或相近的结果,表明方法稳定可靠,具有很强的实用性,而且方法简单,使用方便,有效的保证了产品的成品率,节约能源,减少环境污染,其效果之好,是原未曾料到的,经济和社会效益巨大。

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1、(10)申请公布号 CN 103934118 A (43)申请公布日 2014.07.23 CN 103934118 A (21)申请号 201410185373.0 (22)申请日 2014.05.05 B03D 1/08(2006.01) (71)申请人 河南东大矿业股份有限公司 地址 452470 河南省郑州市登封市唐庄乡唐 东村北河 (72)发明人 王秀峰 李民菁 张金铭 李少帅 李军伟 (74)专利代理机构 郑州天阳专利事务所 ( 普通 合伙 ) 41113 代理人 严艳丽 (54) 发明名称 一种铝土矿选矿水循环回用方法 (57) 摘要 本发明涉及一种铝土矿选矿水循环回用方 法, 。

2、有效解决絮凝剂使用量大, 循环水中残留的絮 凝剂过多, 循环水回用时, 易使矿石矿物和脉石矿 物形成絮团, 难以分离, 造成浮选结果恶化的问 题, 在尾矿沉降槽至精矿缓冲槽的管路上末端设 置阀门, 当尾矿沉降槽中絮凝剂加入的重量为精 矿沉降槽中絮凝剂加入量的 5-9 倍时, 将尾矿沉 降槽溢流水导入精矿缓冲槽, 作为精矿稀释水, 通 过调节阀门的开度, 调节精矿缓冲槽内固体质量 浓度到 5-9%, 本发明方法简单, 使用方便, 降低了 选矿水循环系统中的絮凝剂加入量, 消除了选矿 结果恶化的问题, 节约成本。 (51)Int.Cl. 权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页 (19)中。

3、华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 权利要求书1页 说明书2页 附图2页 (10)申请公布号 CN 103934118 A CN 103934118 A 1/1 页 2 1. 一种铝土矿选矿水循环回用方法, 其特征在于, 在尾矿沉降槽至精矿缓冲槽的管路 上末端设置阀门, 当尾矿沉降槽中絮凝剂加入的重量为精矿沉降槽中絮凝剂加入量的 5-9 倍时, 将尾矿沉降槽溢流水导入精矿缓冲槽, 作为精矿稀释水, 通过调节阀门的开度, 调节 精矿缓冲槽内固体质量浓度到 5-9%。 2. 根据权利要求 1 所述的铝土矿选矿水循环回用方法, 其特征在于, 当尾矿沉降槽中 絮凝剂加入的重量为精矿沉降槽。

4、中絮凝剂加入量的 5 倍时, 将尾矿沉降槽溢流水导入精矿 缓冲槽, 作为精矿稀释水, 通过调节阀门的开度, 调节精矿缓冲槽内固体质量浓度到 5%。 3. 根据权利要求 1 所述的铝土矿选矿水循环回用方法, 其特征在于, 当尾矿沉降槽中 絮凝剂加入的重量为精矿沉降槽中絮凝剂加入量的 7 倍时, 将尾矿沉降槽溢流水导入精矿 缓冲槽, 作为精矿稀释水, 通过调节阀门的开度, 调节精矿缓冲槽内固体质量浓度到 7%。 4. 根据权利要求 1 所述的铝土矿选矿水循环回用方法, 其特征在于, 当尾矿沉降槽中 絮凝剂加入的重量为精矿沉降槽中絮凝剂加入量的 9 倍时, 将尾矿沉降槽溢流水导入精矿 缓冲槽, 作为。

5、精矿稀释水, 通过调节阀门的开度, 调节精矿缓冲槽内固体质量浓度到 9%。 权 利 要 求 书 CN 103934118 A 2 1/2 页 3 一种铝土矿选矿水循环回用方法 技术领域 0001 本发明涉及一种铝土矿选矿水循环回用方法。 背景技术 0002 我国铝土矿资源丰富, 其中有很大一部分矿源的铝硅比在 2.5-3.5 之间。有效利 用这些资源的关键在于通过选矿方法, 特别是浮选方法, 提高铝土矿的铝硅比, 然后采用低 能耗的拜耳法工艺生产氧化铝。 0003 在浮选作业中, 每处理 1t 原矿, 一般需要 5m3水, 浮选精矿产品的销售, 要求产品 水分低于 15%, 浮选尾矿的干堆, 。

6、要求尾矿水分低于 25%。固液分离和循环水回用是浮选产 品处理的重要工作。比如, 对于处理量为 1500t/d 的选矿厂来说, 就需要具有 180m3/h 的循 环水处理能力。 0004 目前, 在工业生产上对铝土矿正浮选脱硅精、 尾矿产品固液分离的处理办法是 : 精、 尾矿浆, 加入循环水稀释, 调节固体浓度到 7% 左右后, 进入高效沉降槽, 进行一次脱水, 沉降槽底流送压滤机进行二次脱水, 溢流进入循环水池。循环水池中的水, 除了作为精、 尾 矿产品沉降的稀释水外, 另外的部分全部返回浮选流程。 0005 但是, 当采用上述流程时, 会产生以下的问题 : 1. 因为沉降槽需要处理大量的精。

7、、 尾矿产品, 所以需要添加大量的絮凝剂 ; 2. 循环水中残留的絮凝剂过多, 回用时, 返回浮选作业后, 易使矿石矿物和脉石矿物 形成絮团, 难以分离, 造成浮选结果恶化, 所以, 如何解决铝土矿选矿水循环回用时, 节约絮 凝剂, 一直是行业内的难题。 发明内容 0006 针对上述情况, 为克服现在技术缺陷, 本发明之目的就是提供一种铝土矿选矿水 循环回用方法, 可有效解决絮凝剂使用量大, 循环水中残留的絮凝剂过多, 循环水回用时, 易使矿石矿物和脉石矿物形成絮团, 难以分离, 造成浮选结果恶化的问题。 0007 本发明解决的技术方案是, 在尾矿沉降槽至精矿缓冲槽的管路上末端设置阀门, 当尾。

8、矿沉降槽中絮凝剂加入的重量为精矿沉降槽中絮凝剂加入量的 5-9 倍时, 将尾矿沉降 槽溢流水导入精矿缓冲槽, 作为精矿稀释水, 通过调节阀门的开度, 调节精矿缓冲槽内固体 质量浓度到 5-9%。 0008 本发明方法简单, 使用方便, 降低了选矿水循环系统中的絮凝剂加入量, 消除了选 矿结果恶化的问题, 节约成本。 附图说明 0009 图 1 为现有的铝土矿选矿水循环回用流程图。 0010 图 2 为加入本发明方法后的铝土矿选矿水循环回用流程图。 说 明 书 CN 103934118 A 3 2/2 页 4 具体实施方式 0011 以下结合实际情况对本发明的具体实施方式作详细说明。 0012 。

9、实施例 1 当尾矿沉降槽中絮凝剂加入的重量为精矿沉降槽中絮凝剂加入量的 5 倍时, 将尾矿沉 降槽溢流水导入精矿缓冲槽, 作为精矿稀释水, 通过调节阀门的开度, 调节精矿缓冲槽内固 体质量浓度到 5%。 0013 实施例 2 当尾矿沉降槽中絮凝剂加入的重量为精矿沉降槽中絮凝剂加入量的 7 倍时, 将尾矿沉 降槽溢流水导入精矿缓冲槽, 作为精矿稀释水, 通过调节阀门的开度, 调节精矿缓冲槽内固 体质量浓度到 7%。 0014 实施例 3 当尾矿沉降槽中絮凝剂加入的重量为精矿沉降槽中絮凝剂加入量的 9 倍时, 将尾矿沉 降槽溢流水导入精矿缓冲槽, 作为精矿稀释水, 通过调节阀门的开度, 调节精矿缓。

10、冲槽内固 体质量浓度到 9%。 0015 本发明是在铝土矿选矿产品固液分离方法的改进, 在常规的铝土矿浮选、 选矿产 品的沉降脱水、 选矿产品的压滤脱水、 选矿水的循环回用过程中 (如图 1 所示) , 本发明的创 新之处在于 (由图 2 所示) , 将尾矿沉降槽中溢流水引入精矿缓冲槽, 作为精矿沉降的稀释 水。 采用本发明, 大大降低选矿水循环系统中的絮凝剂加入量, 减少循环水中絮凝剂的残留 量, 消除了选矿结果恶化的问题, 节约了药剂成本, 并经反复试验, 对于铝土矿选矿水循环 回用均取得了良好的效果, 具体如下 : 以对河南登封地区铝土矿正浮选脱硅为例, 采用本发 明的方法后, 精矿沉降槽絮凝剂加入量从25g/t原矿降低为15g/t原矿, 精矿沉降槽絮凝剂 加入量减少了 40%, 系统中总的絮凝剂添加量减少了 6.67%, 详见下表。 0016 并经反复试验, 均取得了相同或相近的结果, 表明方法稳定可靠, 具有很强的实用 性, 而且方法简单, 使用方便, 有效的保证了产品的成品率, 节约能源, 减少环境污染, 其效 果之好, 是原未曾料到的, 经济和社会效益巨大。 说 明 书 CN 103934118 A 4 1/2 页 5 图 1 说 明 书 附 图 CN 103934118 A 5 2/2 页 6 图 2 说 明 书 附 图 CN 103934118 A 6 。

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