CN200410020544.0
2004.05.14
CN1580291A
2005.02.16
终止
无权
专利权的终止(未缴年费专利权终止)授权公告日:2006.6.28|||授权|||实质审查的生效|||公开
C21B5/00; C22B1/00
东北大学
沈峰满; 吴钢生; 王晓明; 李小钢; 魏国; 姜鑫
110004辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号
沈阳东大专利代理有限公司
袁巍
本发明涉及一种提高高炉料柱透气性的方法,其特征在于调整烧结矿中氧化镁(MgO)含量,通过风口喷吹炉渣调节剂,向烧结矿中喷洒CaCl2水溶液。通过上述方法可以获得合适的软熔滴落性能,从而降低高炉料柱压差,提高生铁产量,也可增加高炉生产中煤粉的喷吹量,降低成本。
1. 一种提高高炉料柱透气性的方法,其特征在于调整烧结矿中氧化镁(MgO)含量,通过风口喷吹炉渣调节剂,向烧结矿中喷洒CaCl2水溶液。2. 根据权利要求1所说的调整烧结矿中氧化镁(MgO)含量,其特征在于烧结矿中氧化镁(MgO)含量控制在1.5%以下。3. 根据权利要求1所说通过风口喷吹炉渣调节剂,其特征在于炉渣调节剂的成份如下表所示: 炉渣调节剂成分 成 分 MgO CaO SiO2 烧损重量(%) 63-67 24-28 1-2 8-9喷吹数量确保炉渣中氧化镁(MgO)含量按重量达到8.0-12.0%。4. 根据权利要求1所说的向烧结矿中喷洒CaCl2水溶液,其特征在于当CaCl2水溶液中CaCl2的浓度为2.0%时,喷洒使用量为4.5公斤/吨烧结矿。
提高高炉料柱透气性的方法 技术领域 本项发明涉及的是一种提高高炉料柱透气性的方法。 背景技术 高炉生产过程中,炉内料柱的透气性能非常重要,透气性好可以使煤气流分布的比较均匀,炉内压差减小,有利于氧化铁还原,降低焦比,尤其可以增加鼓风量,从而显著提高高炉的生铁产量。因此提高高炉料柱的透气性一直是高炉操作中需要时刻注意的问题。在以往地技术方案中,通过控制炉料物理性能如粒度及其分布、提高焦炭和烧结矿强度等方面采用了许多技术措施,均取得了一定的效果。 发明内容 本项发明的目的在于要改变炉料的化学组成,进而改变炉内炉料的化学性能,借此提高高炉料柱的透气性。具体的方案就是减少烧结矿中氧化镁(以下用MgO表示)的含量。 炉料中MgO的主要作用,一是保证高炉渣具有合适的粘度及良好的流动性,使上渣和下渣流动顺畅;二是降低烧结矿低温还原粉化,提高RDI+3.15指数。生产中一般将含有MgO的矿物如白云石、蛇纹石等加入烧结料中,使烧结矿含有一定量的MgO。但是实验证明烧结矿中的MgO除了具有调整终渣的流动性以及保证烧结矿具有良好的抗低温还原粉化性的功能外,对于料柱压差具有较大的影响,若烧结矿中MgO含量超过一定的限度,必然导致烧结矿的软熔滴落带变厚,炉料的透气性变差。试验结果表明:适当减少烧结矿中MgO含量将降低软熔带压差达20%,因此为了改善料柱的透气性能,有必要严格控制烧结矿中MgO含量,使得高炉料柱压差尽可能降低到最小水平。 本项发明的具体内容,就是根据钢铁企业自身的原料条件,按照炉料的软熔滴落特性,控制烧结矿中含有合适量的MgO,以确保料柱压差为最小。这种合适量的氧化镁有可能导致高炉终渣中MgO含量不足,流动性等项指标变差,因而需要补充一定数量的MgO,这种补充可以通过风口喷吹以MgO为主要成分的炉渣调节剂进行解决;MgO不足也可能造成烧结矿低温还原粉化现象的加重,生产中可采用在烧结物料中适度喷洒CaCl2水溶液予以解决。 附图说明 附图1是该工艺过程示意图。附图1中,1为烧结矿,2为喷洒CaCl2的水溶液,3为高炉,4为喷吹以MgO为主要成分的炉渣调节剂的高炉风口。 具体实施方式 正如附图1所示,本项发明是在现有高炉生产的基础上进行改进实现的,即烧结矿中MgO含量以能够保证炉料软熔滴落性能最佳为限度,按重量百分比计算,烧结矿中的MgO含量一般控制在1.5%以下,其中1.0-1.5%为最佳。同时在烧结过程中向烧结料中淋洒适量的CaCl2水溶液,以确保烧结矿具有良好的低温还原指数(RDI+3.15指数),通常使用的CaCl2水溶液CaCl2浓度为2.0%,此种情况下使用量为4.2-5.2公斤/吨烧结矿,假如CaCl2水溶液浓度发生变化时,喷洒溶液的数量也要发生一定的变化。最后是在高炉风口处喷吹炉渣调节剂,喷吹的数量以最终获得流动性能良好的高炉渣为宜。可以单独喷入,也可混入到喷吹煤粉之中进行混合喷吹。炉渣调节剂的化学成分如表1所示: 炉渣调节剂的化学组成表 表1成分 MgO CaO SiO2 烧损重量(%) 63-67 24-28 1-2 8-9该发明的优点是: 1、使用含有适宜MgO的烧结矿进入高炉使得其烧结矿软熔滴落性能为最佳,从而降低料柱的总压差,有利于高炉操作顺行。 2、采用风口喷吹主要成分为MgO的炉渣调节剂,可以满足高炉终渣对MgO含量的需求。 3、采用烧结矿喷洒CaCl2水溶液可以抑制烧结矿的低温还原粉化。 内蒙古某钢铁公司已经在1800m3高炉上保密实施了此项发明技术,具体的实施方案是: 1)烧结矿中氧化镁的含量控制在1.4%,此种含量可以最大限度降低料柱压差; 2)在风口处利用单独设立的喷枪将炉渣调节剂喷入到炉内,喷吹的炉渣调节剂成分如表2所示: 表2炉渣调节剂成分成分 MgO CaO SiO2 烧损重量(%) 64.4 25.8 1.6 8.2喷吹量为15公斤/吨铁,以补足高炉炼铁工艺要求的MgO量,此时炉渣含MgO达到了9.3%; 3)烧结矿淋洒浓度为2.0%的CaCl2水溶液,使用量为4.5公斤/吨烧结矿,使用后提高烧结矿RDI+3.15指数达到了5个百分点。 实践表明,采用此方法有效地提高了高炉料柱的透气性,压差降低了20kPa,因此增加了高炉的鼓风量,提高了高炉利用系数,增加了高炉的生铁产量。 另外,由于高炉料柱透气性的变好,为提高高炉喷煤量、降低生产成本提供了一定的空间。
《提高高炉料柱透气性的方法.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《提高高炉料柱透气性的方法.pdf(7页珍藏版)》请在专利查询网上搜索。
本发明涉及一种提高高炉料柱透气性的方法,其特征在于调整烧结矿中氧化镁(MgO)含量,通过风口喷吹炉渣调节剂,向烧结矿中喷洒CaCl2水溶液。通过上述方法可以获得合适的软熔滴落性能,从而降低高炉料柱压差,提高生铁产量,也可增加高炉生产中煤粉的喷吹量,降低成本。 。
copyright@ 2017-2020 zhuanlichaxun.net网站版权所有经营许可证编号:粤ICP备2021068784号-1