电加工阀套内环槽工艺.pdf

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摘要
申请专利号:

CN89100110.7

申请日:

1989.01.11

公开号:

CN1035071A

公开日:

1989.08.30

当前法律状态:

终止

有效性:

无权

法律详情:

||||||公开

IPC分类号:

B23H5/04

主分类号:

B23H5/04

申请人:

航空航天工业部第609研究所

发明人:

庞淑云

地址:

湖北省襄樊市219信箱

优先权:

专利代理机构:

航空工业部专利事务所

代理人:

王峚璇

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内容摘要

本发明提供了一种深径比≥10的小内孔电液伺服阀阀套的节流(通油)孔,以内环槽形取代了四个方孔形的结构形,采用高速旋转电极进行电火花内圆磨的加工方法,并设置相应的工具与设备,使得阀动态频宽增加到70~98Hz,加工一个阀套工效提高4倍多,加工电极由9个小时缩短到0.5小时,由两个电极加工一件阀套改进为一个电极可加工3~5个阀套,而且加工质量好,精度高,阀伺服性能超过原有产品。

权利要求书

1: 1、一种电加工内孔小而深的电液伺服阀阀套节流、通油窗的工 艺,其特征在于: ①阀套节流窗、通油窗为内环槽结构形式, ②采用高速旋转电极进行内环槽电火花内园磨削的加工方法。 ③加工内环槽及其工作边工具为70°弯头刀与方头或台阶柱 形或套环形电极(图5)。 ④旋转电极电火花内园磨的设备由电机(1),支架(2),电刷组件 (3),电极杆(4),螺母(5),电极(6),绝缘套(7),底座(8),支板(9),过渡 (10),阀套(11),调整螺钉(12),床头电刷组(13),机床绝缘套(14),冷却液管 (15)组成。 2、根据权利要求1所述的电加工阀套节流、通油窗的工艺,其 特征是电极以1~2万转/分以上速度旋转,工件阀套则以300~ 400转/分速度旋转,进行对内环槽电火花内园磨削加工。 3、根据权利要求1或2所述的电加工阀套节流、通油窗的工艺, 其特征是内环槽宽
2: 9mm以上用70°弯头刀先挖槽加工,窄的槽直 接用电极加工,采用RCL电源,电流0.4~0.6A四个工步加工参 数匹配是粗加工是去除余量0.02mm,加工1分钟,采用0.01亨, 0.5KΩ,0.02μf,220V。半精加工是去除余量0.01mm, 加工5分钟采用0.01亨,0.5KΩ,002μf,220V。精、 光整加工是去除余量0.005mm加工10-20分钟,采用0.03 亨,15KΩ,0.001μf,200~100V。

说明书


本发明涉及一种改进的阀套与其加工工艺特别是小内孔深孔电液 伺服阀阀套内环槽的,电火花内园磨削加工装备与方法。

    电火花加工基于脉冲放电蚀除金属,使零件达到尺寸精度要求。 工件工具为导电材料,非接触性加工,为之,几乎无切削力影响,而且 工件材料硬度也不受限制,仅改变脉冲放电的电参数便可在同一设施 上进行粗加工,半精加工和精加工。脉冲放电在极微小区域内进行, 其热影响区甚小,工件一般不会出现加工变形与表面裂纹,加工工件 接正极,工具接负极,阳极和阴极表面分别受到电子和离子的轰击, 虽然工件与工具电极均受到电蚀除,但蚀除量不同,这种现象称为极 性效应,在加工过程中极性效应愈显著愈好。

    现有的一种内孔小深径比大的电液伺服阀阀套,为 Cr12MoVHRc58~62,实践中发现首先是节流窗与通油窗的结构形式不 合理,垂直于阀套轴线的方向在同一横截面上设置了四个尽可能宽的 方孔作为节流窗或通油窗,为了保证阀套有足够的刚度,方孔不允开 开的太大须留有一定的距离间隔,整个阀套上有四排方孔,即低精度通 油方孔16个,高精度节流方孔16个。伺服阀阀套与同一个阀芯凸肩配 合的四个方孔均采用电火花加工,由于结构决定了现如工方法难以保 证工作要求,同截面上的四个方孔不可能是同一精度工具一次加工 出来,这就使开口工作边共面度偏差大,造成四个方孔不能同时启闭, 而且方孔尖角不易清根,还需分别再精修加工,这不会造成八个园角 的半径R<0.03mm大小不一,因而阀零位附近节流窗口的宽度变化 大,零位特性非线性度增大,使性能曲线不光滑。工作需要阀的作动 灵敏度越高越好。采用缩短阀芯行程,增加传递信号的反馈杆刚度, 可以此提高阀频带宽度,但是输出流量与阀芯阀套之间组成节流面积 成正比,横向的方孔间有间隔距离,欲达100L/min的输出流 量,只得将阀芯行程增大到0.8mm,而且反馈刚度由于力矩马达功率 所限最大只能到1.24kgf/cm。这就使得伺服阀的频宽过低,一般 只有45~60Hz。再者是使用的工具耐用度差,重修磨2~3次 便报废,生产周期长。通油方孔加工需制造粗加工用电极,一个电极 加工工时为6.5小时,节流窗方孔必须使用精密电极的加工工时为8 ~9小时,一个电极只能加工半个零件,每件阀套方孔加工需11道 工序60小时,而且质量极不稳定伺服性能差。

    本发明地目的在于避免现有技术上述不足之处,而改进阀套节流 口与通油口的结构形式,使之节流工作边位置尺寸一致性——共面度 好,提高工作性能增大频宽,采用适宜的工艺方法,并编制合理的加 工参数和设制相应的设备与工具,以此提高伺服阀的质量、性能和工 效。

    本发明的任务是以如下方式完成的,首先将电液伺服阀阀套方孔 形式的节流窗与通油窗改制成内环槽结构形式,使开孔不受阀套内孔 刚度的限制,内环槽可一次加工成形,以此消除四个一排方孔形成的 不共面度问题,以及八个方孔角园半径不一致所造成零位非线性的不利 影响,内环槽过流面积大可以缩短阀的行程,随之反馈杆刚度得以加 大,这样便提高了伺服阀的频宽,使阀工作灵敏、稳定、可靠。其次 是改变加工方法,由于阀套内孔小而深,5mm深52mm;6.5深 76mm;8mm深76mm深径比大约为10,有的还超过10,改进 成内环槽的节流口与通油口宽度很窄,只有1.9mm而且要保持工作边 锐边无毛刺,尺缇扔胂喽晕恢镁纫蠖己芨撸虼瞬捎眯? 极还可以横向、纵向进刀。加工时,阀套工件接正极并中速旋转,工具电 极接负极并作超过万转地高速旋转,这种加工方法减少了放电通道间 的放电时间,增加放电频率,使工件表面在单位时间、面积上的放电 次数提高很多倍,电极间放电时间缩短使工具电极电蚀除量极微小, 高速旋转电极放电使电蚀效应显著,而且排屑通畅,电极表面不易积碳, 减少放电通道中二次放电,旋转加强了对冷却液的搅拌,使高温放电 区充分迅速冷却,加工性能稳定、电极耗损量小,提高了工件表面质 量与加工效率。为了顺利进行加工,设制了相应的工具与设备,工具 (图4)有制成70°一角的挖槽刀,和方头、阶梯柱形、台阶套形 的电极,设制配备调试电器对刀装置,先用块规对好尺寸,用千分表 控制吃刀深度及轴向尺寸,在进给手轮上安装上微进机构,边加工边 测量检验,设备采用RCL电源,电火花加工内园磨机床主要是由电 机(1),支架(2),电刷组件(3),电极杆(4),紧固螺母(5),电极(6),绝缘 套(7),底座(8),支板(9),过渡套(10),阀套(11),调整螺钉(12),床头电刷 组件(13),机床绝缘套(14),冷却液管(15)等组成,电刷组件M、N连接 RCL电源两端,加工电流为0.4~0.6A,工件内环槽工作边留有 一定地加工余量为0.1mm左右,加工分粗、半精、精、光整四个工步 进行合理地选择电参数匹配用量,内环槽宽1.8mm以上则先使用弯刀 含70°角挖槽,否则直接用旋转电极进行电火花内园磨削加工。

    以下结合附图作进一步的详细描述:

    图1是原阀套方孔节流、通油窗结构形式。

    图2是具有方孔形节流、通油窗阀套的电液伺服阀零位性能曲线

    图3是内环槽式节流、通油窗的阀套。

    图4是加工内环槽使用的工具。

    图5是内环槽伺服阀零位性能曲线,

    图6阀套内孔与环槽的加工设备结构图,

    图7设备电路简图。

    加工完成后不须再进行整修研磨。

    本发明收到优良效果,以FF106型为例,阀套内孔8mm, 深76mm,节流方孔横截面宽总共21.4mm,内环槽宽为25.1mm, 增大了流通量,反馈杆刚度由1.24kgf/cm增加到1.47kgf/cm, 在100L/min流量时阀芯行程从0.8mm减少到0.69mm,动态 频宽由45~60Hz增大到70~98Hz,伺服零位性能曲线性 良好(图5),加工阀套工时由63小时/件缩短到13.5小时/件, 工效提高4倍以上,工具电极耗损量也大大降低,一个方孔节流窗阀 套加工需用二个电极才能完成,而内环槽加工时一个电极可以加工3 ~5个阀套,方孔精加工电极需11道工序9个小时,而加工内环槽 10×03~05mm电极仅需1道工序0.5小时,而且重修磨后仍可 使用,加工阀套每件便节省300元以上,而且加工精度高质量好, 使电液伺服阀的工作性能超过原有产品。

    

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本发明提供了一种深径比10的小内孔电液伺服阀阀套的节流(通油)孔,以内环槽形取代了四个方孔形的结构形,采用高速旋转电极进行电火花内圆磨的加工方法,并设置相应的工具与设备,使得阀动态频宽增加到7098Hz,加工一个阀套工效提高4倍多,加工电极由9个小时缩短到0.5小时,由两个电极加工一件阀套改进为一个电极可加工35个阀套,而且加工质量好,精度高,阀伺服性能超过原有产品。 。

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