氮-氧混吹铁水预处理方法.pdf

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摘要
申请专利号:

CN97116821.0

申请日:

1997.08.29

公开号:

CN1180752A

公开日:

1998.05.06

当前法律状态:

驳回

有效性:

无权

法律详情:

公开|||

IPC分类号:

C21C7/072; C21C7/064

主分类号:

C21C7/072; C21C7/064

申请人:

冶金工业部钢铁研究总院;

发明人:

刘浏; 佟溥翘; 金振坚; 高峰; 丁容; 邓开文

地址:

100081北京市海淀区学院南路76号

优先权:

专利代理机构:

北京科技大学专利代理事务所

代理人:

成光祜

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内容摘要

本发明属于生铁精炼领域。主要涉及铁水的预处理。本发明所述的铁水预处理方法是以普通炼钢用的顶底复吹转炉为铁水预处理容器,在底吹氮气的同时,顶枪喷吹一定的氧气顶吹改为氧气和氮气喷吹,直至预处理完毕,同时,采用高碱度造渣工艺。本发明脱P、脱S效果显著,最高脱P效率>93%,最高脱S效率>50%。

权利要求书

1: 一种氮—氧混吹铁水预处理方法,以普通炼钢用的顶底复吹转 为铁水预处理的容器,采用顶吹氧气、底吹氮气,控制渣的碱度,其特 征在于: (1)、在保持底枪吹氮气的同时,顶枪喷吹一定的氧气,进行氧气 和氮气混合喷吹,直至预处理完毕;氧氮混合的比例(体积比)为:氧气 60-80%,氮气20-40%; (2)、采用高碱度造渣工艺,终渣碱度控制在3.0-4.0; (3)、顶枪采用变流量供氧。
2: 根据权利要求1所述的方法,其特征在于顶枪在喷吹4-6分钟 氧气后,再喷吹氧气和氮气的混合气体。

说明书


氮—氧混吹铁水预处理方法

    本发明属于生铁的精炼领域。主要涉及铁水的预处理。

    通常,转炉炼钢均采用铁水为原料。大部分的高炉铁水或化铁炉中的铁水都含有较高的磷、硫。采用这种铁水直接炼钢,将会给炼钢工艺带来一定的困难,如增加原材料消耗、冶炼时间长、炉令低等。为此,对于高硫、高磷铁水通常都应进行铁水预处理,即进行铁水的“三脱”(脱硅、脱硫、脱磷)预处理,然后再进行炼钢。

    在现有技术中,“三脱”方法很多,日本住友公司所采用的SRP法《铁水专用炉脱磷工艺》就是铁水预处理方法之一(《O Yamase et al.Tetsu-to-Hagame》VOL 73<1987>,A27)。该方法以普通炼钢用顶底复吹转炉为铁水预处理的容器,采用底部大流量吹氮、顶部吹氧和低碱度底造渣工艺(终渣碱度2.0-2.5),并以转炉精炼渣(返回渣)为脱磷剂。该方法能够达到一定的脱硅、脱硫和脱磷效果,但仍存在如下缺点:

    (1)、脱P脱S效率低,平均脱P效率≤75%,脱S效率则很低。

    (2)、适用范围窄,只适用于含P量≤0.1%的铁水,对于含P≥0.2%铁水,其脱P效率更低,满足不了后期炼钢精炼对含P量的要求。

    (3)、如果预处理时间过长,则容易造成过度脱C,致使预处理后,铁水中含C量过低,给随后的炼钢操作带来化渣难、低温等困难。

    本发明的目的在于提供一种尽量减少脱C量,又能显著提高脱P、脱S效率的氮—氧混吹铁水预处理方法。

    针对上述目的,本发明首先以普通炼钢用的顶底复吹转炉为铁水预处理的容器,并采取了如下技术措施:

    (1)、在保持底枪喷吹氮气的同时,顶枪在喷吹4-6分钟氧气后,进行氧气和氮气的混合喷吹,直至预处理完毕。氧、氮混合的比例(体积比)为:氧气60-80%,氮气20-40%。

    (2)、采用高碱度造渣工艺,终渣碱度控制在3.0-4.0。

    顶枪在喷吹4-6分钟的氧气,实现脱Si后,再进行氧气和氮气的混合喷吹,一方面仍造成一定的氧化气氛进行脱磷,另一方面,由于混入了氮气,增加了顶部的供气强度,强化了对熔池的搅拌,促进熔池内金属液和渣的良好混合,促成了金属液和炉渣地大面积接触,造成脱P、脱S的良好热力学和动力学条件。从实验的观察中可看出,单一依靠底枪吹氮,所造成的对熔池的搅拌是不够的,它只能使熔池中金属液的自身翻动,而渣不能很好地卷入金属液中,造成渣—金属液接触面积较小。本发明,由于顶枪喷吹氧、氮,在保证熔池供氧量不过高,避免了碳的大量烧损的情况下,又增加了顶部供气强度,弥补了底部供气不足,促进了金属液—渣更好地接触和反应,取得更良好地工艺效果。

    采用高碱度造渣工艺,终渣控制碱度在3.0-4.0范围内,其目的也是为了更有效地脱P。碱度高,则渣中CaO含量高,脱P能力强,根据平衡原理,在渣—金属液接触反应时,金属液中的P就会更容易地进入渣中,加速了P的去除。

    与现有技术相比,本发明具有如下优点: 

    (1)、脱P、脱S效果好,平均脱P效率达>90%,最高脱P>93%;最高脱S效率>50%。

    (2)、能有效地抑制了脱碳的反应,使铁水处理后的终点碳可提高3.5%以上,为后续的半钢冶炼创造了有利条件。

    (3)、由于顶枪喷吹氧、氮复合气体,提高了顶部供气强度,加强了搅拌,因引可缩短整个预处理时间,提高了工作效率,节约了能源。

    实施例

    采用了本发明所述的方法,在100公斤级的热模拟炉上进行3炉铁水预处理试验。所采用的3炉原始铁水成份及每炉铁水装入量如表1所示。铁水装炉后,随即顶吹氧气,底吹氮气,顶吹氧一定时间后,顶吹改为氧、氮混合气体,直至预处理完毕,在开吹的同时加入渣料。铁水经预处理后,分析了最终铁水的成分和终渣碱度。

    为了对比,在实施本发明的同时,采用了同样装备及铁水,以现有的SRP方法,对铁水进行了预处理,其结果也列入了相应的表中,本发明实施例及对比例的技术方案工艺参数、经预处理后的最终铁水成份和冶金效果分别列入了表2、表3和表4。

    表1实施例及对比例铁水原始成分(重量%)及每炉装入量(Kg)   成分  炉号              化    学    成    分(重量%)  装炉量  (公斤)   C   Si   Mn    P    SFe    60本发明  1  4.57  0.56  0.23  0.374  0.015余    60  2  4.32  0.57  0.22  0.38  0.016余    60  3  4.41  0.55  0.24  0.36  0.015余    60对比例  4.57  0.56  0.23  0.374  0.015余    60

    表2实施例及对比例技术方案的工艺参数           炉号参数             本    发    明  对比例    1    2    3  开吹温度℃  1375.6  1377.0  1379.0  1405.3  终点温度℃  1340.0  1341.0  1342.0  1360.0  吹炼时间  分钟  17  16  18  20  顶  吹  供氧制度  变流量  变流量  变流量  恒流量  单吹氧时  间(分钟)  5.0  4.5  4.0  20  供氧强度  Nm3/min.t  0.80  0.80  0.81  0.843  供氮强度  Nm3/min.t  0.3  0.3  0.3  底  吹  底吹气体  氮气  氮气  氮气  氮气  供气强度  Nm3/min.t  0.549  0.550  0.551  0.557

    表3实施例及对比例处理后的最终铁水成分(重量%)        成份炉号   C  Si   Mn    P    S  Fe本发明    1  3.70  0.1  0.14  0.038  0.008  余    2  3.69  0.12  0.15  0.039  0.009  余    3  3.71  0.11  0.13  0.024  0.007  余对比例  3.17  0.1  0.1  0.088  0.011  余表4实施例及对比例的技术方案冶金效果       炉号参数              本    发    明    对比例      1      2      3脱磷效率%    89.8    89.7    89.4    76.4脱硫效率%    46.6    43.7    46.6    20.0碳烧损%    0.571    0.598    0.565    0.581终渣碱度R    3.0    3.01    3.02    3.02渣钢磷分配比Lg(P)/[P]    1.4    1.45    1.432    1.75表观脱磷速度l/min    0.1    0.105    0.110    0.115氧气脱P效率η0    22.1    22.3    27.01    22.04

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本发明属于生铁精炼领域。主要涉及铁水的预处理。本发明所述的铁水预处理方法是以普通炼钢用的顶底复吹转炉为铁水预处理容器,在底吹氮气的同时,顶枪喷吹一定的氧气顶吹改为氧气和氮气喷吹,直至预处理完毕,同时,采用高碱度造渣工艺。本发明脱P、脱S效果显著,最高脱P效率93%,最高脱S效率50%。。

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